我国西北部很多省份的含砷金矿石储量丰富,这种矿石性质较为复杂,增加了金矿选别的难度。我们通过对矿石性质的研究,总结以往的选矿经验,通过实验证明采取磨矿—浮选—尾矿浸出工艺能够实现对含砷金矿的高能选别。
一、磨矿细度条件实验
矿物的单体解离度直接影响浮选指标,若磨矿时间过短则矿物不能充分单体解离,若磨矿时间过长则会因磨矿细度过细而造成矿浆泥化,从而恶化浮选条件还会造成不必要的能量损耗。因此,进行磨矿细度试验确定合适的磨矿细度是有必要的。
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随着磨矿细度增加,金的回收率选先增后减,当磨矿细度0.074mm含量超过74.2%时,尾矿品位趋于增加,精矿回收率均呈下降趋势,可能是矿石细磨使部分矿石产生泥化现象,从而不利于精矿品位及回收率的提高。况且毒砂在矿石中的嵌布粒度较粗,在磨矿细度为0.074mm含量74.2%时,毒砂已基本达到单体解离。因此,确定磨矿细度为0.074mm含量74.2%。
二、闭路实验
闭路试验采用二段粗选、二段精选、一段扫选的流程。最终试验流程及试验条件和试验结果见下图。
采用两段粗选、两段精选、一段扫选的闭路浮选流程,可以得到金品位为21.2g/t、回收率为93.22%的浮选精矿,金的回收率较好。因原矿硫化物(毒砂)含量很高且为载金矿物,因此精矿品位难以提高。试验矿石中毒砂的可浮性很好,金和毒砂的回收率较高。
三、金精矿氰化探讨试验
由于采用浮选法所得的金精矿虽够品级,但金品位较低,含砷也超标。考虑到金精矿因含砷超标而难以出售以及氰化可就地产金等情况,所以对浮选闭路金精矿进行了氰化探讨试验。
浮选法的核心设备是浮选机,咨询电话:0371-67772626
浮选闭路所得金精矿,金品位43.07g/t,含砷6.14%。试验主要从3个方面进行探讨:金精矿再磨后直接炭浸;金精矿再磨后添加预处理剂处理后再炭浸;金精矿再磨后分别一段、二段焙烧后再氰化浸出,金精矿再磨细度400目占90%。由实验结果得出金精矿(再磨)一焙烧一氰化浸出,金的浸出率有明显的提高,可达82%以上。
实现对含砷金矿的高能开发利用是我们目前的重要研究目的,通过我们的实验研究,以上工艺能够实现对资源的高能回收利用。我公司能够提供优越的含砷金矿选别处理设备,欢迎订购,订购电话:0371-67772626。